乙烯废水工艺控制中成功关联BOD和TOC

2020-03-13 11:57:14, Sievers分析仪 Sievers分析仪(威立雅)


挑战

一家乙烯生产厂寻求改进废水处理工艺的性能和监测。 来自生产设备的废水在提升站汇合之后,流进均质池 (EQ池)。在废水进入“溶气气浮(DAF,Dissolved Air Floatation)”系统之前,操作人员向水中添加处理化学品,调整水的pH值。处理后的水被送到生物处理系统进一步处理,然后被澄清、排放。

工厂每天要在排放口取样,用生物化学需氧量(BOD,Biochemical Oxygen Demand)进行分析。BOD和水的其它测量数据用于合规测试,计算出工厂排放的有机物总量。然而工厂无法使用报告为“未检出(ND,Non- Detect)”结果的低BOD值。另一个难题是BOD分析要求5天的报告时间,这一时间滞后使BOD分析无法实际应用于处理工艺的监测和优化。

解决方案

工厂采用分析监测方案来优化水处理工艺,以减少有机物排放量。虽然BOD分析对时间的要求使得该分析法失去实际应用价值,但可以利用BOD和TOC之间的关系在每个取样点建立两者的相关性。用这些相关系数进行总有机碳(TOC,Total Organic Carbon)分析,报告近乎实时的监测数据,在几分钟内即可预测出“相关生化需氧量(BODC , Biochemical Oxygen Demand-Correlated)”数据。

在建立相关性时,需要有取样计划来定义样品采集和数据分析。在操作现场,工厂用InnovOx实验室型TOC分析仪来报告相关性的初始数据。当成功建立相关性后,工厂随时可以将分析模式转换为在线分析。

工厂选择3个取样点来决定过程操作,并比较TOC和BOD数据(见表1)。

由于BOD分析数据是非线性的,因此要求分别导出BOD和TOC样品在每个取样点的相关系数。

每天多次取样,能够提高相关性的准确度。在此次研究中,工厂监测3个测试点,在2周内共提取7份样品。

第一个取样点位于提升站之后和均质池之前,所取样品来自稳定的进水。测量数据如表2所列。

任何明显的异常值都被前后BOD的平均值所代替,从而将相关系数从0.675提高到0.923。对于废水来说,高于0.5的相关系数都可用。表2中的BODC值是用实测BOD和TOC值之间的关系计算出的BOD值。

进水的BOD和TOC的相关性非常可靠,因此可以用TOC来替代BOD(见图1)。

最终澄清池出水处的第2个取样点的测量结果显示,如果浓度过低,就无法确定BOD值(见表 3)。

虽然用TOC分析法测得的碳量变化了8倍,但BOD的灵敏度仍达不到定量数据的要求。表3中的BOD数据显示,在7个样品中,有2个样品无法被定量,被报告为“未检出”。其它5个BOD样品之间的数据偏差在+/-4%以内,在统计上难以进行区分。出水的BOD只能用于进行合格/不合格测试。

深度处理池的BOD数据(见表4)均被报告为“未检出”,因此无法建立同TOC的相关性。尽管BOD被报告为“未检出”,但TOC数据仍是准确的、精确的、线性的。

结论

这家乙烯生产厂成功地用TOC分析法来监测废水处理工艺。他们得到的进水相关系数非常可靠,因此可以用近乎实时的TOC分析法代替常用的5日BOD测试法。

有机碳测量结果是最可信的废水排放数据。TOC分析法能够直接测量出水中的低ppm有机碳,因此是更可靠的监测和优化工具。操作人员可以根据实时数据对可能出现的问题做出快速反应、及时采取纠正措施。

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